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可以的,你按照打第三针的时间到当地医院或疾控中心注射就行了,无需返回鹤岗打。
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3,电力机车检修的毕业论文怎么写
矿用电力机车检修工艺探讨
逄永顺, 王庆海
(鹤岗矿务局铁路局运输部车辆厂, 黑龙江鹤岗154100)
摘 要:介绍了EL —1/ 08 型电力机车的检修现状,并就如何保证检修质量问题,提出了工艺改造方案,效果良好。
关键词:电力机车; 检修; 措施
中图分类号:TD52 文献标识码:A
0 前言
为了解决煤矿电力机车在多年检修过程中所存
在的问题,提高检修质量,减少劳动强度,提高劳动
生产率,对EL —1/ 08 型电力机车及矿用电力机车主
轴轴承拆装检修工艺过程进行改造。实践证明实施
以后效果好,解决了多年未解决问题。
1 EL —1/ 08 型电力机车检修现状
(1) EL —1/ 08 型电力机车的送风机,由于其在
原始设计时,所在位置、空间比较狭小,送风机出口
和其上部间隙在20 mm 左右,在其外侧又有防水壁,
并深入到电机车内部800 mm左右,从而造成拆装时
非常困难,费体力、不安全、效率低,必须进行改进。
(2) 轮对主轴轴承的拆装:现今检修单位对轴承
的拆装比较原始,内套一般用氧气及乙炔进行加热,
造成内套受热不均匀,表面易出现斑痕,表面硬度不
一致,膨胀系数不一样,套易裂,给装配造成困难,且
使用效果不好,既减少使用寿命,又增加了成本。
主轴轴承外套为双套,无形中增加了拆装阻力。
在实际工作中一般采用先拆外部的外套再拆里边的
外套,安装时与其相反,采用的方法为冲击方法,强
行拆下或装上,易造成轴承及轴承珠架破损,且受力
不均,不能保证轴承的检修质量。
2 工艺改造方案
(1) 对EL —1/ 08 型电力机车送风机的拆装,从
实际情况出发,按实际尺寸计算,以送风机底座座孔
到车顶部高度为214 m ,底座孔的距离分别为425
mm 及520 mm 并延深车内800 mm 深度的情况,设计
了一种同时适合两种情况的吊具,解决了这一难题。
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